1、系統(tǒng)設(shè)計
該公司一期5萬噸/年己內(nèi)酰胺項目上,采用蒸汽型吸收式制冷機制取低溫冷水提供萃取等工藝用冷,己內(nèi)酰胺分餾裝置產(chǎn)生的高溫水沒有得到有效利用,通過空冷器進行降溫循環(huán)使用,耗電巨大;蒸汽價格較高(內(nèi)部結(jié)算價為80元/噸),采用蒸汽型吸收式制冷機也會產(chǎn)生較高的運行費用。因此,在二期16萬噸/年己內(nèi)酰胺擴建項目上,該公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)技術(shù)部門出于節(jié)能降耗考慮,選用煙臺荏原余熱制冷方案,應(yīng)用3臺熱水型吸收式制冷機,將己內(nèi)酰胺分餾裝置排放的1800m3/h、79℃高溫水作為驅(qū)動熱源,可制取總冷量達13570kW,不僅可以免費獲取冷水,還減少了空冷器的投資及電耗,一機兩用,既節(jié)能又減排。且該項目利用余熱制取的冷量完全滿足二期工藝用冷需求后還有富余,因此還可替代部分一期項目采用的蒸汽型吸收式制冷機,節(jié)省蒸汽消耗,經(jīng)濟效益顯著。
2、節(jié)能經(jīng)濟性分析
該項目經(jīng)中石化內(nèi)部核算,實施余熱利用項目,年可節(jié)約標油達5000噸,系統(tǒng)投資回報期不到二年。
3、系統(tǒng)運行控制
己內(nèi)酰胺工藝余熱制冷應(yīng)用流程如下: